近日,公司凈化系統灰倉傳來捷報,經過技術團隊自主研發的氮氣智能調控系統穩定運行,不僅徹底消除了人工操作帶來的安全隱患,更實現了氮氣消耗同比下降18%,以“零成本”技改踐行了用“緊日子”過“好日子”理念,收獲安全與效率雙回報。

這一成果的背后,源于公司對生產細節的精準把控。此前,凈化系統灰倉為防止空氣進入與一氧化碳形成爆炸性氣體,需持續維持微正壓氮氣環境。但傳統人工調控依賴巡檢人員經驗判斷閥門開度與氮氣流量,充氮不足易引發灰倉負壓、空氣滲入,充氮過量則造成氮氣浪費,還會導致系統壓力波動,潛藏安全與成本雙重風險?!叭斯ふ{節就像‘摸著石頭過河’,稍不留神就可能出問題?!奔夹g團隊負責人坦言,如何平衡安全與成本,成為亟待破解的難題。

為啃下這塊“硬骨頭”,公司技術員郭江平主動請纓,立下“不花一分錢”的軍令狀。他帶領技術團隊扎根現場,利用現有設備資源反復試驗,自主設計控制邏輯、編寫PLC程序,在灰倉氮氣管路創新性增設智能控制閥與壓力傳感器,搭建起全自動閉環調控系統。該系統通過實時監測灰倉壓力,當壓力≤0.5kPa時自動開啟充氮,≥1kPa時立即關閉,精準將壓力穩定在安全區間,徹底告別“憑感覺操作”的歷史。
“這套系統不僅‘聰明’,還很‘省錢’?!睋榻B,技改全程未采購新設備,僅通過優化現有管路布局、自主編碼調試,實現了零成本投入。而其帶來的效益卻立竿見影:氮氣無效排放量減少10%以上,每年可節省氮氣成本近50000元;后臺自動記錄的壓力曲線,更為工藝優化提供了精準數據支撐,使系統運行效率提升1.4%。同時,因壓力波動引發的設備故障同比下降6%,安全生產系數顯著提高。
用“緊日子”過“好日子”不是被動節流,而是主動開源。公司將持續鼓勵技術創新,以“小改小革”撬動“大效益”,讓“緊日子”的精打細算,真正轉化為企業高質量發展的“好日子”。(鄭靜 郭義軒)


2025-08-07
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